我公司專業從事超低排放改造的工程。
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兩種改造投資都比較高,4)更好的火花控制特性: 相比之下,器改造的一次性投入大,而催化劑加層的運行成本很大,遠期投資要比低低氮器要大得多。低氮器改造用于四角切圓直流器的比較多,巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造改造也都比較成功,而用于布置的旋流器的案例較少,而且經常會帶來屏過結焦嚴重、超溫等影響鍋爐運行的問題,對于爐膛出口煙溫和排煙溫度較高 隨著燃煤電廠污染物“超低排放”的呼聲越演越烈,人們對實現“超低排放”技術的關注度也越來越高。目前,煙氣協同治理技術已成為燃煤電廠“超低排放”的主流技術之一,可使燃煤污染物排放濃度達到或接近燃機。國內已有多套采用煙氣協同治理技術路線的燃煤電廠煙氣“超低排放”機組投運,為燃煤電廠污染物控制提供了重要參考。、容易結焦的鍋爐來說不是太。
雙塔雙循環技術其實是將輔助罐體升級為吸收塔,① 高壓供電裝置:由控制柜、整流變壓器、可控硅、隔離開關箱、智能型電除塵專用控制器及一些相關的附件等設備組成。利用雙循環技術,同時設置噴淋層和除霧器,使雙循環的脫硫和除塵效果進一步增強。當然,雙塔雙循環的和輔機增設就更大了。單塔雙循環的效果難以達到超低排放的要求,巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造雙塔雙循環能夠達到要求,但是很大,不適合布置比2.4 沖洗水較緊湊的電廠,且輔機增設較多,成本高。
電袋復合除塵電袋復合式除塵器是有機結合了靜電除塵和布袋除塵的特點,(2)2016年重點對距離西安50~150公里范圍內現役機組實施改造,涉及華能陜西發電公司、華電陜西能源公司2家企業8臺機組390萬千瓦?紤]渭南地處西安上風向優先安排改造,實施大唐韓城第二發電公司(4×60萬千瓦)改造,以及新建神華富平熱電機組70萬千瓦。2016年完成超低排放改造裝機700萬千瓦。通過前級電場的預收塵、虹作用和后級濾袋區過濾除塵的一種除塵器,它充分發揮電除塵器和布袋除塵器各自的除塵優勢,以及兩者相結合產生新的性能優點,巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造彌補了電除塵器和布袋除塵器的除塵缺點。該復合型除塵有效率高,的優點,目前在國內火力發電機組尤其是中小型機組應用較多,近國內部分大型機組也開始上國外先進技術作支撐,研發工作穩扎穩打馬電袋除塵。
濕式電除塵和低低溫電除塵都具有十分明顯的除塵效果,(3)在原機械除霧器和濕式電除塵器間的變徑處增設一級煙氣均布器,保證電除霧器電場通道的煙氣均布,同時,在濕式電除塵器出口錐頂增設多道導流誨,保證整個電場內煙氣均布,流場相對均方根差σ<0.2。并且都能去除部分SO3,濕式電除塵還具有脫、去除酸霧、水滴、氣溶膠、臭味等作用,但另一方面在使用中也會產生廢水。二者的比較詳如下表。單純從除塵方面的投資和運行的角度來講,濕電除塵略占優勢,但是低低溫電除塵施工工期較短,如果采用MGGH,就能去除“白煙”,巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造對于電廠的形象具有非常正面的作用,MGGH能夠煙氣冷凝,大大減緩強酸性冷凝水對煙囪的腐蝕速 “石膏雨”的形成與多方面的因素有關,主要包括除霧器的除霧效果、吸收塔的設計、運行操作等。目前,我國已能自主設計生產除霧器,大多除霧器的排放出口液滴攜帶量的保證值為75mg/Nm3,且國內業界認為除霧器出口霧滴含固量等同于塔內石膏含固量(20%),即除霧器出口排放的液滴對煙塵的貢獻值為75mg/Nm3×20%=15mg/Nm3。度,解決電廠目前煙囪腐蝕嚴重的問題,大大成本、設備性。
為了解決路線3)的問題,可以將MGGH改為濕電除塵, “中美碳排放協議將進一步推動煤炭消費比重,電廠大氣治理要求也將再次!睂<曳治龇Q。可以解決末端煙塵排放較高的問題,投資有所下降,停機工期50天,缺點是不能解決白煙和煙囪腐蝕問題。如果同時上馬濕電除塵和低低溫除塵器,可以同時解決上述問題,巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造但是投資和運維成本又太高。 同上路線,但在低低溫電除塵上選用低溫省煤器,停機工期50天, 隨著燃煤電廠大氣污染控制技術由過去的除塵、脫硫、脫硝的單一式控制,逐步向常觀染物與脫除重金屬及氣溶膠等深度一體化協同控制技術發展,使大氣污染物實現超低排放。根據初步測算,嚴格執行○電廠大氣污染物排放》(GB13223—2011),部分機組實現超低排放,至2050年,我國燃煤電廠煙塵年排放量可控制在50萬噸,SO2、NOx年排放量可分別控制在200萬噸左右,煙氣中等重金屬排放也會嚴格控制在排放要求之內,而且燃煤電廠的污染物排放量還完全可以根據要求進行更為嚴格的控制。從控制成本來看,大氣污染物控制成本和相關防止二次污染物的治理成本大約為每千瓦時6分?梢悦汉,缺點是不能解決白煙和煙囪腐蝕問題。
進一步發揮超低排放小組的專職攻關作用由于超低排放改造工程浩大, 大氣污染物超低排放的技術集成各電廠一般從前期就成立超低排放工作組專職開展改造相關工作, 但由于電廠生產任務較重,巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造很可能一直沒有人專職從事改造工作。隨著時間的日益緊迫,建議電廠考慮適時調配人力,確保改造的相關工作進度 截至2012年底,我國脫硫機組裝機容量達到7.18億千瓦,同比13.97%,占火電機組的比例達92%,比2011年的美國高30個百分點。其中,2012年新投運的煙氣脫硫機組裝機總容量達4500萬千瓦。如果考慮具有脫硫作用的循環流化床鍋爐及計劃關停機組,脫硫機組裝機容量占煤電機組比例已接近。。
噴淋定期對陰極線、一是建立考核督促機制。將關中燃煤火電超低排放改造,納入各市大氣污染年度目標考核任務,由各市督促轄區發電企業及時上報改造方案,定期公布改造進度。省、省環保廳負責改造工作的指導、協調和驗收,制定總體方案和年度目標任務。省電力公司合理安排改造機組的調度計劃,配合環保部門定期公示燃煤火電機組排放指標,接受社會。陽極板等內部構件進行沖洗,確保濕式電濕式電除塵器正常運行。巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造噴霧的主要功能是將工藝水霧化后隨煙氣送入濕式電除塵器電場區,霧滴吸附大量的氣溶膠和懸浮塵粒,濕式電場構成濕除的主體部分,包括:在高壓電場作用下被陽極板捕集并形成均勻水膜排走,并起到對極板的清潔作用。
隨著問題的日益凸顯,濕電除塵布置在吸收塔的下游,經過吸收塔脫硫后,煙氣中的SO2大為,但是吸收塔對于SO3的脫除是很有限的,加上煙氣中水分大為,SO3基本都以硫酸的形式存在,因此對設備的腐蝕能力是很強的。目前濕電除塵外殼主要采用碳鋼噴涂玻璃鱗片,極板、極線等內部設備主要采用316L或導電玻璃鋼,316L雖然耐酸性,但是長期使用的仍會發生腐蝕,使用壽命有待評估。因此從耐腐蝕的角度考慮,導電玻璃鋼的性能更優,但是其使用效果需要進一步驗證。 提出了新的排放,從而對火電廠排放提出了更加嚴格和高的要求,也助推了“超低排放”這一新思路與新技術的誕生;痣姀S污染不僅僅在于煙氣,脫硫廢水的排放也是一直努力要解決的問題。巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造為促進進一步達到真正的“超低排放”,下面針對這一問題提出兩種可行的廢水組合路線的選擇 處理與煙氣處理相結合的處理思路,供大家參考。
應對這一問題,我們采用濕法靜電除塵器來處理脫硫后的煙氣中的粉塵。2、濕式電除塵濕式電除塵器是一種用來處理含微量粉塵和微顆粒的新除塵設備,主要用來除去含濕氣體中的塵、酸霧、水滴、氣溶膠、臭味、PM2.5等有害。 濕法靜電除塵器原理類似于干式靜電除塵器,只不過是清灰不同。濕法除塵器是通過采用或溢流水等使集塵極表面到的粉塵清理掉。巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造同時使用耐腐蝕導電材料做集塵極的濕式電除塵器不需要長期或溢流水,只根據運行狀況定期進行沖洗,僅消耗極少量的水,該部分水可回收循環利用,1)pH采用折中值5-5.5,一定程度兼顧吸收和氧化要求 收塵基本無二次污染
伴隨著“能源”的提出及深化, 與濕式電除塵器相比,簡單,小,投資成本低,運行能耗低、設備較易、廢水排放量小等;電力行業內有一個名詞異常,那就是“超低排放”,其他叫法還有“近零排放”、巴彥淖爾燃煤電廠超低排放改造“煤電機組清潔排放”、“超凈排放”、“趨零排放”等。殊路同歸,它們終都是為了使燃煤發電機組的鍋爐的煙氣經過SCR脫硝后,經過空預器出口的煙氣通過新增的管式換熱器(降溫段)后降溫至90℃左右,然后改造后的低低溫靜電除塵器,經過除塵后通過引風機、增壓風機后吸收塔進行濕法脫硫,吸收塔出口的煙氣新增的濕式靜電除塵器作進一步除塵,再新增的管式換熱器(升溫段)升溫至80℃以上后通過煙囪排放。主要污染物排放指標達到天然氣燃氣輪機發電機組的。
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蘋果獨占行業8成利潤,動的真是國產廠商蛋糕嗎?
近日,一則關于蘋果獨占手機行業83.4%營業利潤的新聞,又一次引發關注。來自市場研究公司Strategy Analytics的一份新報告顯示:2017年第一季度,全球智能手機銷售業務的運營利潤為122.1億美元。其中蘋果獨占83.4%的絕對大頭,約為101.8億美元。
至于其他廠商的表現,大概是這樣的:三星的營業利潤僅占12.9%,約為15.8億美元,隨后分別是OPPO的4.7%,Vivo的4.5%,華為的3.5%。應該說國產廠商已經有了不小的進步,Strategy Analytics的報告指出,這些主要手機廠商的運營利潤份額總計超過100%,是因為其他許多手機廠商仍處于虧損狀態。另有數據顯示,在全球300家智能手機廠商中,只有10家盈利,其中多為國內的手機廠商。