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挖掘機PID控制實驗的具體程序算法步驟如圖410所示。首先根據光電編碼器實時采集到的動臂角度變化值,計算出要挖水平直線所需的斗桿的目標角度值,將之與光電編碼器實際采集到的斗桿角度值進行誤差計算,由PID控制器控制該誤差信號,輸出斗桿控制電壓,進一步控制液壓缸缸流量,控制挖掘軌跡。(4)單擊啟動,開始運行程序,挖掘機工作裝置將根據PID控制器的控制,自動進行水平直線的挖掘;(5)單擊停止,實驗結束,保存實驗圖像及數據。432變載荷下工裝軌跡PID控制實驗結果及分析4321液壓挖掘機空載挖掘下的PID控制實驗結果及分析當不考慮控制算法時,挖掘機工作裝置模型所挖的軌跡如圖411所示,很明顯并不是一條直線。
(2)注意挖掘機工作裝置初始位置的設定,不論是程序上還是實際實驗臺,在進行一次新的挖掘的時候都要進行初始位置設定。(3)在進行控制實驗的整個過程中,要保持動臂回路、4桿回路的手動換向閥是完全打開的。(4)在進行挖掘機操縱的時候,要時刻注意動臂的轉角范圍,一旦超過則動臂會反向傾倒,不僅會砸壞實驗臺,而且可能造成人員危險。(5)在完成實驗后,要將工作裝置各缸回縮,將動臂放下,但注意不要絕對完全回縮,以免下次用的時候發生油缸抱死的現象。(6)完成實驗后,首先給電液比例放大器斷電,之后是光電編碼器斷電,最后變頻器停止工作,關閉所有電源開關。
液爪系統的調速力式有無級調速和有級調速兩人類。無級調速具有調速范圍人,能適應1i同鉆進藝的要求,但是,變蠟控制…路和液壓泵驅動機構較復雜。KP3500掣全液爪鉆機采用4臺AV160LVIR恒功率變最象和2臺2QM6263B低速人扭矩液胍馬達組成恒功率調速系統,把存級變速和無級變速結合起來,拓寬了調速范嗣,而日在調速時矸i需要:竹流和溢流,能景利用比較合理,效率高而發熱少。由于鉆機施T地層情況復雜,負載多變,要求鉆機能隨負載的變化白動調節轉速和轉矩,而恒功率變齡系統能適廊負載I:況的要求,即隨負載的增加,系統能夠rl動降低轉速,增人轉矩。
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