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2.卷揚機轉速和轉向測定
為了保證2臺卷揚機工作時同步,需要控制2臺卷揚機在任何時刻收、放鋼絲繩長度值都應相同,這就必須對2鋼絲繩長度進行檢測。如圖1所示,安裝在2臺卷揚機固定板處的4個感應式電檢測開關(S91A、S91B、S92A、S92B),可對卷揚機外緣上的感應凸塊進行檢測。
(1)轉向測定
圖2所示為H1卷揚機旋轉時S91A、S92B產生的開關信號圖。PLC檢測S91A、S91B同時為“1”的復位點時刻,S91A先為“0”時則卷揚機順時針旋轉,S92B先為“0”時則卷揚機逆時針旋轉。
(2)轉速測定
卷揚機旋轉時,感應凸塊和缺口分別通過檢測開關時,開關發出相應通和斷的信號,將其中一個脈沖信號(A或B)進行累計計數便可得出卷揚機的轉速。
在使用中,經常檢查并緊固增壓器的螺栓,預防漏氣、漏油。柴油機每工作500~1000h,應該拆下增壓器,檢查轉子是否旋轉靈活,進、回油口有無積炭。若有,仔細清除干凈,確保機油暢通無阻;若積炭過多可能會造成磨損,從而使轉子失去動平衡而引起振動,應檢查葉輪有無損傷,轉子軸與軸承間隙及轉子的軸向竄動量。
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(2)?檢查干燥瓶 瞬時短接干燥瓶的2個插腳,壓縮機離合器吸合線圈有明顯的吸合聲,說明該吸合線圈工作正常。用萬用電表電阻檔測量干燥瓶的2個插腳,讀數為“1”,說明干燥瓶內部的、低壓觸點斷開。 干燥瓶內部的、低壓觸點在正常情況下應該是閉合的,只有兩種情況斷開:一是系統壓力過,二是系統壓力過低。若觸點斷開的原因系統壓力過低,則冷媒一定缺少,但空調開始工作時制冷效果良,且維持了30min,說明冷媒充足,因此判斷觸點斷開是系統壓力過引起的。 造成系統壓力過的原因有:干燥瓶臟堵或損壞;系統冷媒過多;散熱器散熱能力差等。拆下干燥瓶,未見明顯臟堵現象。
一臺R305LC-7型挖掘機連續工作約2?h后液壓油溫報警裝置報警,此時油溫已達106℃。 油溫偏的原因可能是:油溫傳感器失靈;液壓系統壓力太低,系統工作時經常溢流;散熱器堵塞;回油單向閥故障。 現場檢查:作雙泵溢流動作10min后,油溫可由25℃升至66℃,此時用紅外測溫儀進行測量,主泵進油管處油溫也是66℃,與儀表顯示相符,可判定傳感器無故障;檢測挖掘機各動作時,系統壓力能達到規定值,均正常。此時再測量液壓油散熱器進、出口溫度時,發現進口和出口處基本沒有溫差,且僅為26℃,低于儀表顯示溫度近40℃。分析認為可能是液壓油散熱器或單向閥堵塞。
分析認為,熱力膨脹閥卡死在開度較位置,導致節流功能破壞,冷媒通過量過,制冷量超出蒸發器吸熱能力,引起其外部量水蒸氣凝結,并伴發系統壓力過,觸發壓開關觸點脫開,終造成空調不制冷
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