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                安順神鋼SK210LC-8挖掘機大臂動作慢原因
                發布者:順豐挖掘機維修  發布時間:2016-03-14 12:46:55

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                  一、 系統的特點和要求   以壓力變換為主的液壓系統,在壓力設備及壓力加工機械中應用廣泛。這類機械在其工作循環中,除了對速度要求外,往往需要加壓、保壓延時及泄壓等壓力變換。要求液壓系統加壓時,壓力能緩慢或急劇上升,產生大推力、大功率,到最大負載點,保持恒定或急劇下降,因而壓力經常變換和調節。   這種液壓系統通常具有如下要求:   (1)液壓系統中壓力要能經常變換和調節,并能產生較大的壓力(噸位),以滿足工況要求。   (2)空程時速度大,加壓時推力大,系統功率大,且要求功率利用率高。   (3)空程與壓制時,其速度與壓力相差甚大,所以多采用高低壓泵組或恒功率變量泵供油系統,以滿足低壓快速行程和高壓慢速行程的要求。   二、 液壓機液壓系統   液壓機是利用液壓傳動技術進行壓力加工的設備,可以用來完成各種鍛壓及加壓成形加工。液壓機的系統壓力高,流量大,功率大。液壓機的典型工作循環如圖7-5所示。液壓機根據壓制工藝要求,主液壓缸(上缸)能完成“快   速下行 → 減速壓制 → 保壓 → 釋壓 → 快速反回 → 停止(任意位置)”的基本工作循環,而且壓力、速度和保壓時間需能調節。輔助液壓缸(下缸)主要用來頂出工件,要求能實現“頂出 → 退回 → 停止”的動作。在薄板拉伸時,又要求輔助液壓缸上升、停止和壓力回程等輔助動作,有時還需要將坯料壓緊,以防止周邊起皺。   3150KN插裝閥式液壓機的液壓系統工作原理   圖7-6所示為3150KN插裝閥式液壓機的液壓系統圖。油源供油采用按壓力自動調節排量的恒功率柱塞泵。系統由五個插裝閥集成塊疊加組成,每個集成塊包括2個插裝閥及其先導控制元件。各集成塊組成元件及其在系統中的作用見  第四節 多個執行元件配合工作的液壓系統    一、 系統的特點和要求   在液壓設備中,有時采用一個液壓泵(或一個高低壓泵組)驅動多個執行元件,以實現工作部件的特定功能。這樣可以節省元件,合理利用功率等,因而得到廣泛應用。對每一個執行元件,在流量、壓力即在動作關系上難免相互影響,相互牽制,所以可靠地控制各執行元件動作關系,成為系統的主   要問題。這種液壓系統通常具有如下要求:   (1)系統及元件應保證各執行元件頻繁換接、壓力急劇變化的條件下,有足夠的可靠性。   (2)應能實現嚴格的順序控制,完成工作部件規定的工作循環。充分利用功率,提高生產率。   (3)各執行元件油路對速度變換、壓力變換及換向精度等,一般均有要求。在自動機床刀架液壓系統、工程機械液壓系統及工業機器人、機械手液壓系統中,得到廣泛應用。   二、 JSS35型示教再現工業機器人   機器人工作之前,先通過示教盒對其所要完成的工作進行人工示教,使其能記錄工作過程的順序、位置、動作、時間等信息,并自動編成程序,然后按其記憶的程序再現工作過程。示教再現機器人由于其功能多,適應性強,是國內外應用較多的一種機器人。目前國內外已有系列產品。   JSS35型機器人是廣州機床研究所研制的,它采用了電液伺服系統驅動(在第九章介紹),微型計算機控制。該機器人可用于點焊、上下料等多種作業。其臂力達350N,五個自由度,定位精度為  ±1mm,   液壓系統最高壓力為6.3MPa,氣壓壓力為0.2~0.6MPa。   1. 機器人的組成及動作   該機器人的外形如圖7-12所示。其運動類型為極坐標式。臂部有三個自由度,即手臂伸縮、手臂水平回轉和手臂俯仰。腕部有兩個自由度,即腕回轉和腕上下擺動。圖7-13為其運動機能符號圖。圖中1為水平回轉;2為俯仰;3為伸縮;4為腕擺動;5為腕回轉。在機器人的基本動作中,除上面五個動作外,還有手爪的夾緊動作。在機器人的六個基本動作中,除手爪夾緊動作采用氣動驅動外,其他五個動作均采用電液伺服驅   動。液壓系統和氣動系統原理如圖7-14所示。來自葉片泵3的油液經過精濾器9過濾后,通過單向閥10進入各電液伺服閥15、16、17、18、   19,然后再進入各液壓缸推動活塞帶動相應機構運動,從而獲得機器人各軸的運動。各軸運動速度和方向由輸入電液伺服閥的電流大小和方向進行控制,所以機器人可實現高速精確定位。油路中單向閥10用來防止液壓泵在小流量下工作或不工作時壓力油回流。并聯在高壓油路中的蓄能器13為皮囊式蓄能器,其作用是貯存多余油液和保持系統壓力穩定。系統壓力由溢流閥6調定。在手臂水平回轉缸28、手腕上下擺動缸29及手腕回轉缸30的油路中,分別裝有雙向安全閥。機器人在工作中碰到障礙時,油壓升高,當達到安全閥調定壓力時,安全閥工作,油液經安全閥、電液伺服閥、精過濾器3l、冷卻器32流回油箱。從而保證機器人安全操作。手臂伸縮缸27采用差動連接,以保證手臂伸出與縮回運動速度相等。缸26為手臂俯仰缸。   系統中電液伺服閥全部為廣州機床研究所研制的DYC型伺服閥。該閥抗污染能力強,但響應較慢,頻寬35Hz左右。滑閥采用負開口,以提高機器人的穩定性。該系統油溫通過油溫自動調節系統可控制在40±2℃范圍。   壓縮空氣經分水過濾器34、調壓閥35、油霧器37、電磁閥38進入氣缸39。電磁鐵斷電時,手爪夾緊;電磁鐵通電后,手爪張開。    示教再現控制原理   示教再現型機器人的控制,可分為示教控制過程和再現控制過程兩部分。機器人的臂部、腕部各軸運動的示教、再現原理相同,下面以手臂伸縮運動為例進行說明。圖7-15是其示教再現控制原理圖。   (1)示教過程   文本框: 圖7-14 示教再現機器人的液壓系統與氣動系統原理圖 卸荷油路:   先導閥11(封閉)   變量泵14 → 換向閥12(中位)→ 油箱   單向閥13 →   順序閥2液控口(因此時系統壓力低,閥關閉)   三、 YT4543型動力滑臺液壓系統的特點   YT4543型動力滑臺的液壓系統由下列一些基本回路所組成:限壓式變量葉片泵、調速閥、背壓閥組成的容積節流加背壓的調速回路;液壓缸差動連接式快速運動回路;電液換向閥式換向回路;行程閥、電磁閥和順序閥等組成的速度換接回路;調速閥串聯的兩次工進回路;電液換向閥M型中位機能的卸荷回路。   系統的性能主要由這些基本回路所決定,其特點分析如下:   1.“限壓式變量泵-調速閥-背壓閥”式進口調速回路能使得:   1)有穩定的低速運動、較好的速度剛性和較大的調速范圍,且效率較高。   2)增加背壓閥改善了運動平穩性,并能承受一定的負方向載荷(即超越負載)。   3)在液壓缸中不致出現過大的壓力。   4)因起動時是進口調速,前沖量都較小。   2.限壓式變量泵加上差動連接式快速回路,可獲得較大的快進速度,能量利用比較合理。既減少了能量損耗,又使控制油路保持一定的壓力,以保證下一工作循環的順利起動。   3.采用行程閥和順序閥實現快進轉工進的換接,不僅簡化油路和電路,而且使動作可靠,轉換的位置精度也較高。采用死檔塊作限位裝置,定位準確,重復精度高。

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