挖掘機發動機不能啟動排步驟:如果啟動開關端子B與端子BR之間是導通的,則要進一步檢查啟動開關端子BR與蓄電池繼電器端子之間線束的電阻是否常(啟動開關端子BR與蓄電池繼電器端子之間的電阻值為1歐,線束與底盤之間的電阻值為1M歐,拆開啟動開關和蓄電池繼電器兩端),若電阻不常,則進一步檢查啟動開關端子BR—M1(2)—M20—D10—M7(2)—蓄電池繼電器端子之間的線束是否接觸不良或斷路,經修理或更換后,啟動電機就可以運轉了,發動機可以啟動。
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挖掘機怠速做動作轉速上升慢,熄火原因分析:
1、自動怠速壓力開關和油路
2、液壓泵流量失調造成怠速發動機過載
檢查過程:
1、首先維修人員檢查了自動怠速壓力開關,自動怠速油路常,壓力是35bar。
2、維修人員試機之后發現,設備只有在做大小臂動作時候才會出現,大臂上升,小臂回收彈出都會出現轉速上升很慢,而設備做回轉和行時發動機是常的。判斷是做大小臂動作時負荷太大,而發動機在低轉速時候的功率輸出比較小,而液壓泵流量處于較大狀態。
3、在設備怠速時候檢查主泵的電磁比例減壓閥,電路部分是常的,但是沒有壓力。于是拆檢電磁比例減壓閥后發現閥芯不能移動,閥體彎曲。
一臺廈工ZL40型裝載機在施工過程當中,動臂漸漸主動下沉,且跟著油溫的抬高,下沉量越來越大。憑據履歷,導致該妨礙的原因應該在動臂缸或裝置分派閥上。因而,啟動策動機后,讓裝載靈活臂升到地位,用起重機將動臂吊住并保持在的地位。把動臂操縱桿扳至中立地位后,將策動機熄火,而后劃分拆下兩個動臂缸小腔的油管放入油盆中,再啟動策動機,扳動動臂操縱桿至上漲地位,適當進步策動機的轉速,這時我們楚地看到左側動臂缸小腔油管有大批油液流出,而右邊動臂缸小腔的油管險些沒有油液流出。這說明動臂下沉是左側動臂缸漏變成。策動機熄火后,當心地拆下左側動臂缸總成,洗并剖釋。當拔出活塞桿總成時,發掘活塞大腔端的Y形密封圈強硬且在油封唇口處有一層已零落。洗并更換一切密封件,裝復后試機時,動臂自沉現象稍有好轉,但仍未完全肅。經檢查,該液壓缸的小腔另有回油現象。很彰著,這是油封沒有裝好。因而再次毀壞剖釋,公然發掘大腔油封的唇口處切掉了大概4毫米長的一段,不能夠使大腔形成完全的密封,動臂晉升時總有一小片面壓力油今后處泄入小腔;在中位時,由于動臂自重和鏟斗及物料的分量,動臂缸的大腔還存在勢的壓力,油液今后處泄漏到了小腔,導致動臂主動下沉。
再次更換油封,裝復后試機,動臂主動下沉現象仍未完全消弭,這說明次更換的油封仍舊沒有裝置好。普通況下這種結構的液壓缸裝置前,只要把缸筒里面導向套部位的銹跡和毛剌肅潔凈,裝置起來相對順當,品質也易保。為檢查屢次裝置失誤的原因,再次進行崩潰。先在活塞桿耳飾上刻下與缸筒地位相對應的暗號,再進行剖釋,遲鈍拔出活塞桿總成后,發掘大腔油封損壞的尺寸和形狀與前次的一模一樣。瞄準刻下的暗號,調查油封損壞部位與缸筒對應的地位干系,發掘這個部位與液壓缸小腔進油口的地位是在一條直線上,這說明在這條線上缸筒的某個部位有損壞油封的毛剌,使油封在裝置中被刮壞。檢查缸筒,壁滑膩無損,沒有異常現象?磥硇∏贿M油口損壞的可能性相對大,手摸有刮手感受。修磨此油孔后,把孔口的倒角修磨調皮,洗潔凈后,更換損壞的油封,從裝置,當大腔Y形密封圈通過小腔的進油口時,用一個平口螺絲刀當心地抵住向漲開的油封唇口,使其順當通過油孔。裝復后試機,動臂主動下沉現象消散。
宣漢縣三一挖掘機轉彎無力如何排