超濾空氣過濾器在煤礦深井廢水中起到什么作用?
摘要:礦井深井廢水中煤粉含量高,應用常規的石英砂過濾+單級活性炭過濾器+5微米保安過濾系統,對深井廢水進行預處理。保安過濾器易堵塞,且反滲透膜易污染、損傷。應用中超濾空氣過濾器可以除去細小的煤粉顆粒,使預處理效果良好,達到反滲透膜進水的標準。
關鍵詞:深井廢水;中空超濾;預處理
中圖分類號:X9
文獻標識碼:A
文章編號:1672-3198(2011)06-0290-01
1 某煤礦原深井廢水預處理系統情況
某焦化企業發電鍋爐采用兩套15t/h反滲透系統制備純水作為補給水,原水為煤礦深井廢水,目視渾濁發黑,有大量煤粉。此水經過聚合氯化鋁混凝、斜板沉淀池沉淀、多介質過濾池過濾后,出水水質:
硬度(mmol/l) 18.6
堿度(mmol/l)6.2
電導率(μS/cm)1400
濁度(NTU)55
水樣目視澄清,以多介質過濾池出水為反滲透預處理的進水,設計系統為:
單級石英砂過濾器→單級活性炭過濾器→5微米保安過濾器→阻垢劑系統→反滲透(RO)。
1.1 運行情況
新設備投產一個月內運行正常,一個月以后保安過濾器濾芯頻繁被污染堵塞,保安過濾器進出口壓差增大;反滲透進水壓力降低;抽出反滲透膜檢查,反滲透膜內部有黑色機械雜質,設備不能正常運行。使用后的保安過濾器濾芯外表面呈現黑色,粘附1mm厚細小黑色微粉,有較高的粘性。
1.2 原因分析
廠方起初懷疑是活性炭強度不足,運行條件下破碎。被水帶往保安過濾器,經過認真觀察和水樣化驗判斷,確認是煤礦深井廢水中細小的煤粉,經混凝澄清過濾不能徹底去除,非常細小的煤粉經過過濾器(多介質過濾器+活性炭過濾器)不能有效去除,造成保安過濾器濾芯在短時間內堵塞失效,反滲透膜被污染。
2 預處理系統的改進
懸浮物的主要成分是粒徑極為細小的煤粉和巖塵,懸浮物和濁度這兩項指標,通過多介質過濾器、單級石英砂過濾器可以去除80%以上。煤粉粒徑為1-100μm,其中≤25μm的顆粒占了76%以上。對這些細微粒子和離子的去除,采用混凝方法,使細微的顆粒和離子聚集成為較大的顆粒,在進入保安過濾器時被截留下來,但由于煤礦深井廢水煤粉量大,砂濾出水仍殘存大量極細小煤粉和吸附劑顆粒,就使保安過濾器濾芯很快堵塞,少量細小煤粉進入反滲透系統致使反滲透膜受到污染。必須注意消除細小的煤粉對膜的影響,細小的煤粉在膜棉形成的污染都是深層堵塞污染,而這種污染多是不可逆的。
經過試驗決定反滲透預處理采用先進、實用、可靠的超濾膜理技術。為了避免30微米以上大顆粒煤粉對中空超濾膜的機械劃傷,石英砂過濾器后加裝一臺直徑400mm、高度1350mm不銹鋼保安過濾器。內部裝有20支孔徑為30微米的,可以反洗、重復使用的線繞濾芯,以去除顆粒較大的煤粉。保安過濾器出水進入中空超濾空氣過濾器裝置,中空超濾過濾系統由10支型號為AQU-200-H-100K(直徑200mm,長度1350mm)超濾膜并聯組成,單只額定出水3t/h,系統額定出水30t/h?紤]到深井煤礦廢水含菌量和藻類非常少,不需要活性炭過濾器,將活性炭過濾器取消。改造后系統為:
單級石英砂過濾器→30微米保安過濾器→中空超濾空氣過濾器
→5微米保安過濾器→阻垢劑系統→反滲透(RO)
改造后中空超濾系統一個月堿洗或酸洗一次,PP棉噴熔濾芯40天更換一次,反滲透裝置運行良好。
超濾的工藝特點:
超濾膜具有0.1-0.001μm的過濾孔徑,可以去除原水中幾乎所有的細菌、微生物、病毒、大腸桿菌以及一些大分子的有機物和水中所有不溶解性的膠體等,使處理出水濁度≤0.2NTU、SDI≤3。保證了反滲透膜穩定的產水量和脫鹽率。
3 超濾系統
超濾系統由超濾裝置,超濾給水泵(與保安過濾器共用)、反洗裝置、水箱組成。主要處理單元為超濾裝置,超濾裝置的運行實際是“過濾—反洗—過濾—反洗…”的循環往復。
3.1 出水水質
微生物細菌去除率:99.99%,
懸浮物去除率:100%,
產水水質:微生物、細菌、大腸桿菌、病原體(祛除率)>99.99%,
操作溫度:5-45℃,
設計壓力:≤0.2MPa。
3.2 主要特點
中空纖維表面活化層孔隙率高,故纖維單位面積產水量大;中空纖維強度高,采用自動頻繁反向沖洗工藝,使組件可在錯流過濾狀態下工作,化學清洗周期大大延長。
4 結論
實驗效果顯示:加裝了中空超濾空氣過濾器的預處理系統,處理煤礦深井水后達到了反滲透裝置的進水標準,從而保證了后續處理裝置的反滲透膜不易污染和損傷,減輕了反滲透膜對鹽類物質的處理壓力,延長了反滲透膜的使用壽命。
參考文獻
。1]陳志和.電廠化學設備及系統[M]北京:中國電力出版社,2006
[2]莊秀梅.電廠水處理技術[M].北京:中國電力出版社,2007
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