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6B-13A清水離心泵型號大全我廠是年產50萬t普通硅酸鹽水泥的濕法回轉窯生產廠家。水泥系統的生產用水,設備的冷卻水,均由3臺8BA-12型離心式清水泵供給。由于該泵軸承箱密封結構設計不合理,造成泵在24h連續運轉過程中,潤滑油泄漏嚴重,每班泄漏量達5kg,為此我們對清水泵軸承箱的密封結構進行了改進! 6B-13A清水離心泵型號大全原清水泵軸承箱的密封結構見圖1,是采用碗形擋油圈與粘封油圈,通過端蓋壓緊進行密封。此種密封結構存在以下缺陷: 1)碗形擋油圈與軸間存在間隙! 2)端蓋導油槽回油不利。
圖1 清水泵原軸承密封結構 3)6B-13A清水離心泵型號大全粘封油圈密封效果差,使用周期短,2~3天即失去密封作用! ♂槍σ陨锨闆r,我們對清水泵軸承箱的密封結構做了較大的改進。軸承箱密封結構改進如圖2所示。改進的步驟如下: 1)取消清水泵軸承箱原有密封結構,重新設計制作密封構件,密封材料采用無骨架油封。油封安裝時,在唇口凹下部分填充潤滑脂。一是防止灰塵、雜質進入,二是延長其使用壽命。
圖2 清水泵改進后軸密封 2)6B-13A清水離心泵型號大全取消機械油潤滑,改用2號鋰基脂或2號鈣基脂作為軸承潤滑材料! 3)6B-13A清水離心泵型號大全增加擋油環,為防止軸承潤滑脂在泵運轉時甩入軸承箱內。擋油環外徑與泵軸承箱內孔間隙定為0.25mm,相應地將兩軸承間間隔套軸向尺寸縮短,由320mm車削至165mm,以保證定位要求,使軸承更有效地得以潤滑! 8BA-12型清水泵軸承密封結構經過上述改進后,1997年8月投入了使用,密封效果好,兩年多來,沒有出現泵的泄漏問題,節約了大量的潤滑油。6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全6B-13A清水離心泵型號大全五.滾動軸承的間隙測量 滾動軸承游動間隙是指;如果將一套圈(內圈或外圈)固定,另一個套圈沿徑向或軸向最大的活動量。由于軸承所處狀態不同,游隙分為原始游隙、配合游隙和工作游隙。原始游隙指軸承在安裝前自由狀態下的游隙;配合游隙是指軸承安裝到設備的軸上和外殼內以后的游隙,由于配合過盈關系,配合游隙始終小于原始游隙;工作游隙是指軸承在工作狀態下的實際游隙,一般情況下,工作游隙大于配合游隙。游隙的測量方法為;徑向游隙可用塞尺測量或用在滾珠下面滾壓一次,測量厚度;也可將內圈固定,用百分表測量外圈的串動值(軸向和徑向) 由上表可以看出常用單列向心球軸承,徑向游隙為0.01~0.04mm,而軸向游隙為徑向游隙數值的7~12倍。滾柱軸承的游隙要比球軸承的游隙大。 由上表可以看出常用單列向心球軸承,徑向游隙為0.01~0.04mm,而軸向游隙為徑向游隙數值的7~12倍。滾柱軸承的游隙要比球軸承的游隙大! ×.滾動軸承損壞的原因 滾動軸承損壞有兩種情況;一是軸承已達到壽命極限而磨損報廢;二是由于檢修質量不良,維護保養不當,造成的提前損壞。目前大多數軸承損壞屬于提前損壞,其主要原因如下; 1)安裝不良,軸中心線歪斜,造成滾道表面局部受力,滾道和滾動體迅速疲勞。 2)裝配時將硬質微粒落入軸承內,滾道歪曲,當滾動體通過時,造成滾道壓傷和金屬剝落! 3)潤滑不良。包括;缺油、油質乳化等! 4)軸承內圈與軸配合過盈量過小,造成內圈與軸磨損! 5)軸承外圈與軸承體之間有間隙,引起外圈與軸承體之間磨損。 七.固定軸頭備帽方法 葉輪軸頭備帽鎖緊程度的大小,直接影響泵檢修后運行的穩定性,如果備帽緊力小,泵運行一段時間后備帽松動,會造成泵振動,葉輪磨損等事故,備帽緊固力過大,會損傷主軸螺紋。因此在緊備帽時一定要緊力合適,先將二硫化鉬涂在備帽上,用300㎜長的套筒扳手施加一定的力鎖緊。并將防松墊片鎖到備帽上! “.備帽與軸咬死處理方法 在拆裝主軸備帽是發生備帽與軸咬死的現象,可能是因為螺扣內進入雜物或螺紋出現輕微的毛刺,不能采取強硬旋動螺母的方法。首先應在螺紋配合處噴螺栓松動劑,然后用銅棒敲打備帽外緣處,使松動劑襂入主軸螺扣內,一邊敲打一邊旋轉備帽。如果用這種方法也不能解決問題。則只能選擇破壞備帽的方法,破壞備帽有如下兩種方法; 1)用割炬將備帽對稱位置割開,在切割螺母時,要求不能將主軸的螺扣碰傷! 2)用割片將備帽兩側割開,切割時一定要仔細觀察切割處,不同碰傷主軸螺扣。然后用扁鏨將備帽剔下。檢查主軸是否存在損傷,如果損傷,應對螺扣進行修復! 【.效驗中心方法 正確裝設找中心專用工具進行校驗中心工作,要求圓周小于等于0.04㎜。端面小于等于0.04㎜。(特殊要求除外)。二.檢修工序 分解聯軸器取下中間短節—復查與電機中心—旋松蝸殼與支架處螺栓—蝸殼與泵體分離—拆卸葉輪—拆卸密封蓋分離壓蓋—拉出機械密封軸套—取出密封蓋—拆卸聯軸器—將軸和軸承從對輪側抽出—將軸承從軸上拆卸! 〕渌角逅茫核此|好移動性大管道相對不固定,吸程2.5米內實際揚程在32米內,水泵流量可根據需要而任意調節,適應種果專業戶作噴灑、澆灌供水,工作效率較高。吸水管應保證密封良好。承,徑向游隙為0.01~0.04mm,而軸向游隙為徑向游隙數值的7~12倍。滾柱軸承的游隙要比球軸承的游隙大! ×.滾動軸承損壞的原因 滾動軸承損壞有兩種情況;一是軸承已達到壽命極限而磨損報廢;二是由于檢修質量不良,維護保養不當,造成的提前損壞。目前大多數軸承損壞屬于提前損壞,其主要原因如下; 1)安裝不良,軸中心線歪斜,造成滾道表面局部受力,滾道和滾動體迅速疲勞! 2)裝配時將硬質微粒落入軸承內,滾道歪曲,當滾動體通過時,造成滾道壓傷和金屬剝落! 3)潤滑不良。包括;缺油、油質乳化等。 4)軸承內圈與軸配合過盈量過小,造成內圈與軸磨損! 5)軸承外圈與軸承體之間有間隙,引起外圈與軸承體之間磨損! ∑.固定軸頭備帽方法 葉輪軸頭備帽鎖緊程度的大小,直接影響泵檢修后運行的穩定性,如果備帽緊力小,泵運行一段時間后備帽松動,會造成泵振動,葉輪磨損等事故,備帽緊固力過大,會損傷主軸螺紋。因此在緊備帽時一定要緊力合適,先將二硫化鉬涂在備帽上,用300㎜長的套筒扳手施加一定的力鎖緊。并將防松墊片鎖到備帽上! “.備帽與軸咬死處理方法 在拆裝主軸備帽是發生備帽與軸咬死的現象,可能是因為螺扣內進入雜物或螺紋出現輕微的毛刺,不能采取強硬旋動螺母的方法。首先應在螺紋配合處噴螺栓松動劑,然后用銅棒敲打備帽外緣處,使松動劑襂入主軸螺扣內,一邊敲打一邊旋轉備帽。如果用這種方法也不能解決問題。則只能選擇破壞備帽的方法,破壞備帽有如下兩種方法; 1)用割炬將備帽對稱位置割開,在切割螺母時,要求不能將主軸的螺扣碰傷! 2)用割片將備帽兩側割開,切割時一定要仔細觀察切割處,不同碰傷主軸螺扣。然后用扁鏨將備帽剔下。檢查主軸是否存在損傷,如果損傷,應對螺扣進行修復! 【.效驗中心方法 正確裝設找中心專用工具進行校驗中心工作,要求圓周小于等于0.04㎜。端面小于等于0.04㎜。(特殊要求除外)! 撍角逅茫核闯渥銚P程低,閥門適用于農田果園水量大的澆灌。因潛水泵整機放入水中工作軸向推水上升,減少出水量將增大水泵負荷。所以在潛水泵出水管中不要裝閥門,防止因閥門關閉開機水泵阻力過大燒壞電機。